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大型高含硫天然气净化厂仪表控制系统优化改造与应用

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󰀁󰀂、󰀄󰀅󰀆󰀇安全技术  2020年第20卷第5期大型高含硫天然气净化厂仪表控制系统优化改造与应用

郑 磊

(中国石化达州天然气净化有限公司ꎬ四川达州 636156)

  摘 要:针对高含硫天然气净化厂集散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)在日常生产运行、检维修等方面存在的问题进行分析研究ꎬ并提出了可行性建议ꎮ通过实施控制系统软硬件升级、分区改造等ꎬ保障了控制系统的安全可靠ꎬ确保了装置的长周期运行ꎮ

关键词:集散控制系统ꎻ安全仪表系统ꎻ高含硫天然气净化厂ꎻ分区改造ꎻ安全可靠

DOI:10.3969/j.issn.1672 ̄7932.2020.05.0051 概况

料ꎬH2S和CO2平均体积含量分别为14%和8%ꎬ年净化天然气能力120×108m3ꎬ年产硫黄能力240×104tꎬ是我国“十一五”国家重点工程“川气东送”置ꎬ是我国最大的高压高含硫天然气净化厂[1]ꎮ

国内某天然气净化厂以高含硫天然气为原

的连续监测控制以及安全联锁关断ꎮ2.1 集散控制系统

采用日本横河机电有限公司的CS3000集散控制系统对工艺装置、辅助设施、公用设施进行集中检测控制ꎮ共有27套系统ꎬ54台操作站ꎮ2.2 安全仪表系统

承担着净化厂一、二、三、四级联锁系统ꎬ保证在危险情况下能够有效、迅速关断ꎬ防止事故的发41q组合的SIS系统ꎬ联锁点多、逻辑复杂ꎮ3 控制系统存在问题分析

3.1 公用工程装置DCS及中控室SIS系统无法停机检修

净化厂6套联合装置相对ꎬ采取“3年一修”模式ꎬ每年检修2套联合ꎬ同时对联合装置的DCS、SIS进行检修ꎬ评估系统运行状况ꎬ消除设备隐患ꎮ

公用工程装置受川气东送连续供气影响ꎬ一直保持连续生产ꎮ循环水场、动力站、火炬单元各只有1套DCS控制系统ꎬ中控室只有1套SIS系统ꎬ且已连续运行多年ꎬ从未进行控制系统停工检修ꎬ存在系统性能下降、腐蚀、故障频发等问题ꎮ收稿日期:2020 ̄01 ̄06生ꎮ净化厂共采用25套德国HIMA公司51q及

的气源地ꎮ净化厂共建设6套联合12系列净化装

天然气净化厂生产装置全部采用集散控制系

统(DCS)与安全仪表系统SISꎬ以实现自动化控制ꎮ由于连续生产的ꎬ自2009年投产以来ꎬ净化厂面临着公用工程装置DCS系统/中控室SIS系统无法停机检修、系统故障率增加、系统软硬件无法更新等问题ꎮ针对上述问题开展分析研究ꎬ提出建议ꎬ实施整改ꎬ保证了装置的安全平稳运行ꎮ2 控制系统简介

天然气净化厂生产装置采用集散控制系统、安全仪表系统以及多套PLC相结合的控制方式ꎬ高度集成ꎬ工位点多ꎬ逻辑复杂ꎬ以实现装置生产

作者简介:郑磊ꎬ工程师ꎬ2009年毕业于中国地质大学(北京)测控技术与仪器专业ꎬ现主要从事高含硫天然气净化装置仪表设备管理、控制系统管理及安全防护等方面的工作ꎮ 22SAFETYHEALTH&ENVIRONMENT

2020年第20卷第5期

郑磊.大型高含硫天然气净化厂仪表控制系统优化改造与应用

安全技术  

  

由于系统涉及面广ꎬ一旦发生问题ꎬ将导致全厂停工ꎬ外供产品气中断ꎮ

3.2 控制系统操作站硬件无法采购、软件无法更新

净化厂DCS系统从2009年投产已连续运行多年ꎬ操作站、工程师站、历史服务器和OPC服务器为2007年产品(见表1)ꎬDCS控制系统应用软2900、操作站DELLPrecisionT5400、DELLPreci ̄件CENTUMCS3000运行在服务器PowerEDGE

sionT5500上ꎬ操作系统为WINDOWSXPSP2ꎮ

常采购[2]ꎮ现有DCS控制系统应用软件CENTUM

目前原选型计算机硬件已停产ꎬ备件不能正

CS3000系统运行在WINXP系统上ꎮ由于WIN

XP系统从2014年4月8日起已经停止更新ꎬ且升级后的操作站及工程师站仅支持WIN7操作系统ꎬ服务器和操作站只能支持同期的操作系统ꎮ最新CENTUMVP无法运行在WINDOWSXP操作系统上ꎮ

表1 净化厂DCS、SIS控制系统软硬件配置

序号12控制系统名称集散控制系统(DCS)安全仪表系统(SIS)操作站/工程师站型号DELLT5400/T5500DELLT5400/T5500操作系统软件版本WINXPWINXP应用软件版本CENTUM3000ELOPII3.3 公用工程装置控制系统故障增多

受连续生产ꎬ公用工程装置控制系统无法停机检修ꎬ控制系统运行情况无法准确评估ꎮ现主要存在网络通讯故障、卡件故障、系统运行负荷过高等安全隐患ꎮ正常生产中ꎬ采取在线监控、加强巡检等手段评估系统运行情况ꎮ4 解决方案

4.1 控制系统软硬件升级

改造[3]ꎬ37台操作站主机更换为DELLT7810ꎻ13台工程师站主机其中12台更换为DELLT7810ꎬ1

对全厂DCS操作站及服务器进行软硬件升级

台更换为DELLT630ꎮ所有操作站/工程师站的操作系统软件由WINXPSP2升级为WIN764位中文操作系统ꎬ应用软件由CS3000升级为CENTUMVP(见表2)ꎮ

历史服务器、OPCServer主机更换为DELL

R820ꎬ操作系统软件由WINDOWSSERVER2003升级为WINDOWSSERVER2008ꎮ

全厂SIS系统25台操作站及工程师站主机更换为DELLT7810ꎮ所有操作站/工程师站的操作系统软件由WINXPSP2升级为WIN764位中文操作系统ꎬ应用软件升级为ELOPIIV5􀆰1ꎮ4.2 公用工程各单元DCS分区扩容改造

表2 DCS系统升级前后软硬件对比

主机名称DCS操作站DCS操作站DCS工程师站PRM服务器PRM客户端组态服务器数量/台12251212111原操作系统WINXPSP2WINXPSP2WINXPSP2WINXPSP2WINXPSP2WINXPSP2升级后操作系统WIN764位中文操作系统WIN764位中文操作系统WIN764位中文操作系统WIN764位中文操作系统WIN764位中文操作系统WIN764位中文操作系统原机型DELLT5400/T5500DELLT5400/T5500DELLT5400/T5500DELLT5400/T5500DELLT5400/T5500DELLT5400/T5500POWEREdge2900POWEREdge2900升级后机型DELLT7810DELLT7810DELLT7810DELLT7810DELLT7810DELLT630DCS工程师站OPC服务器历史服务器WINDOWSSERVER2003WINDOWSSERVER2008WINDOWSSERVER2003WINDOWSSERVER2008DELLR820DELLR820SAFETYHEALTH&ENVIRONMENT

 23󰀁󰀂、󰀄󰀅󰀆󰀇安全技术  2020年第20卷第5期  公用工程循环水场装置、动力站装置、火炬装置现各只有1套DCS控制系统进行检测控制ꎬ基于循环水场、动力站、火炬单元工艺流程特点ꎬ为实现各单元DCS控制系统能够检修ꎬ对各单元工艺进行分离ꎬ并对各单元DCS系统进行扩容ꎬ实现各单元工艺由2套DCS控制系统分别控制ꎮ

4.2.1 工艺分离原则对各单元相对且完全具备该单元工艺生产的设备进行分离ꎬ划分为工艺1和工艺2ꎬ2套系统分别检测与控制ꎮ对于各单元公用的设备(容器及管线上的控制点)列入公用部分(见表3)ꎬ2套系统同时检测与控制ꎮ

表3 DCS系统工艺分离

序号12公用工程单元循环水场动力站1#控制器(工艺1)二循及其配套工艺燃气锅炉831 ̄B ̄101B、Cꎬ除锅炉给水泵831 ̄P ̄402B/D/E3火炬单元734 ̄D ̄003、高压火炬水封罐734 ̄D ̄006/007火炬塔架 ̄1、高压火炬分液罐2#控制器(工艺2)一循及其配套工艺燃油燃气锅炉831 ̄B ̄101Aꎬ除氧器831 ̄D ̄401A/B、中压锅炉给水泵831 ̄P ̄402A/C、燃油系统及发电机组火炬塔架 ̄2、低压火炬分液罐734 ̄D ̄005、低压火炬水封罐734 ̄D ̄010备用分液罐734 ̄D ̄004、备用火炬水封罐734 ̄D ̄008/009等公共部分仪表信号1#、2#控制器(公共部分)2套循环水系统公共部分仪表信号2套除氧水系统、蒸汽系统及辅助系统的公共部分仪表信号氧器831 ̄D ̄401C/D/E、中压4.2.2 实现方案

配置不变ꎬ将分离出该系统的工艺2的检测控制点组态删除ꎬ相应的接入信号电缆拆除ꎬ并进行调试ꎮ

b)新增控制系统(2#控制器):配置的控c)公用点部分(1#、2#控制器同时显示控

a)原有控制系统(1#控制器):DCS系统硬件

组态ꎬ2套系统同时控制ꎮ正常生产时1用1备ꎻ③DI(数字量输入信号):信号进入继电器线圈ꎬ通同时进入2套DCS控制系统ꎻ④DO(数字量输出信号):2套DCS系统DO点继电器输出到端子排ꎬ由端子排并接ꎬ端子排另一端输出一组信号到现场或去电气柜ꎮ4.2.3 系统扩容配置

根据公用工程循环水场、动力站、火炬单元分离出的工艺2的检测控制点数ꎬ结合日本横河机电有限公司硬件配置特点[4]ꎬ确定系统扩容所需106块(见表4)ꎮ

配置的卡件数量ꎬ共需增加点数579个ꎬ配置卡件过控制线圈得电、失电ꎬ输出2组开关触点信号ꎬ

2检测控制点ꎬ进行接线并组态调试ꎮ

制站及配套卡件、电源等设备ꎬ移入该系统的工艺

制):①AI(模拟量输入信号):将原有的安全栅更换为一入二出的安全栅或信号分配器ꎬ信号同时接入2套控制系统AI卡件进行显示ꎻ②AO(模拟量输出信号):现场增加相应的调节阀门ꎬ并进行

表4 公用工程各单元DCS扩容分区改造增加的点数及卡件数量

序号123总计公用工程单元循环水场动力站火炬单元(1#控制器)火炬单元(2#控制器)AI115152 40 34341A024 3 4 536DI 43 27 26 20116DO3118201786点数192221 90 76579配置的卡件数量 25 27 28 26106 24SAFETYHEALTH&ENVIRONMENT

2020年第20卷第5期

郑磊.大型高含硫天然气净化厂仪表控制系统优化改造与应用

安全技术  

4.2.4 系统接线组态调试

硬件配置完成后ꎬ对控制系统进行接线ꎬ程序下装ꎬ并100%组态调试ꎬ实现公用工程循环水场、动力站DCS系统进行检测控制、火炬单元DCS扩容ꎬ各单元分别有2套原系统四域共8个控制站ꎮ

ꎬ循环水场、动力

站、空分空压远程火炬单元各1个控制站ꎬ全厂装置共27个DCS系统控制站ꎮ

实施系统扩容改造后ꎬ四域共12个控制站ꎬ循环水场、动力站、空分空压远程火炬单元各2个控制站ꎬ全厂装置共31个DCS系统控制站ꎮ4.3 中控室SIS系统分区扩容改造

中控室单元SIS系统ꎬ采用的是德国HIMA公司的H41Q逻辑控制器ꎬ主要实现紧急情况下气田的一、二级联锁关断ꎬ确保装置的安全ꎮ

在原1套控制器的基础上新增1套控制器ꎬ更换辅助操作台ꎬ并对原有的25台操作站和工程师站软硬件升级ꎬ从而实现2套控制系统分别控制净化厂东、西区装置ꎬ达到分区运行ꎬ检修的目的ꎮ5 结论

针对大型高含硫天然气净化厂控制系统存在的问题进行分析研究ꎬ提出具体整改措施ꎬ通过实施升级、分区改造后ꎬ控制系统运行速度提高ꎬ稳定性增强ꎬ故障率降低ꎬ风险减小ꎬ不再受淘汰产品的制约ꎬ同时公用工程循环水场、动力站、火炬单元DCS控制系统扩容改造后ꎬ可实现净化厂低负荷运行工况下DCS控制系统检修ꎮ

  

6 参考文献

[1] 李伟华析[J].安全ꎬ李杰、健康和环境.高含硫天然气净化装置水冷器腐蚀分

ꎬ2018ꎬ18(12):100 ̄104.[2] 刘武改造的ꎬ齐友探索ꎬ与赵榕实ꎬ践等[.J].某大型油气田仪器仪表用DCS户ꎬ系统升级

2014ꎬ32

[3] (4):94 ̄96.

王德贝化工管理.某气田集气处理站ꎬ2017ꎬ32(1):237.

DCS系统升级改造[J].

[4] 姜兆海2009ꎬ22(2):39 ̄41.横河DCS+系统升级改造20.

[J].乙烯工业ꎬ

OptimizationandApplicationofInstrument

ControlSysteminLarge ̄scaleHigh ̄sulfurNaturalGasPurificationPlant

(Ltd.ꎬSINOPECAbstractSichuanꎬDazhouZheng:TheproblemsDazhouꎬNaturalLei

GasPurificationCo.ꎬexisting636156)

inthedailyproduc ̄andtionꎬSISoperationꎬwasstudiedinspectionandanalyzedandmaintenanceinhighsulfurofnatu ̄DCSralproposed.gaspurificationandBythesoftwareplant.Feasibleandhardwaresuggestionsupgradingwereandreliablepartitionthelong ̄termoperationreformingoperationoftheofcontrolthesystemsꎬofthesystemtheissafeensuredandteed.

deviceisguaran ̄Keywords:distributedcontrolsystemꎻsafetyinstru ̄purificationmentedsystemꎻplantꎻlarge ̄scalepartitionreformꎻsafehigh ̄sulfurandnaturalreliable

gas

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